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        機械式高速精沖機動平衡優化(二)

        機械式高速精沖機動平衡優化(二)

        Jul 27, 2022

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        轉發自:工業技術

         

        作者:徐震宇

         

        (哈爾濱勞動技術學院,黑龍江 哈爾濱 150025)

         

        過許多研究證明,采用支撐筋的方式能夠有效克服變形缺陷;

        采用密度在 26 g/L~28 g/L 的預發泡,在澆筑中將直澆道轉變為圓柱形澆道,使鐵液的溫度損耗降到最低,使夾渣問題得到有效緩解;

         

        對于鐵包砂缺陷,通過調整振實參數、人工輔助埋砂等方式能夠使模樣中各個角落都得到充足的砂,從而使鐵包砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄件的合理率與成品率得到顯著提升。

        而更好地推動滑塊的往復運動。

         

        此機構能夠很好地減輕電機力矩,對提高自身的運動性能有著重要的作用,為了提高對機構的研究,對機構展開了運動學以及動態靜力學分析,能夠找出激振力以及激振力矩實際變化情況。

        動態靜力學分析

         

        在進行動態靜力學分析的過程中,應與一定的運動規劃相結合,與主傳動機構的運動水平相結合,當這 2 個原動件均能夠平穩運行時,構件均呈現剛體,可以不對構件的摩擦以及間隙進行計算。

         

        由于重力是靜態力,因此,即便不計較重力也依然可以得出不同構件的受力情況。

         

        動平衡綜合優化

        導致壓力機振動的因素有兩大方面:

        一是在展開沖壓的時滑塊同模具接觸的過程中的彈性力使得機構出現振動現象;

         

        二是由于主傳動機構的慣性處于一種不平衡狀態下所導致的整機振動。

         

        而那些高精度的沖機,因為其有著較高的抗沖壓工藝,并且三向應力的存在能夠迅速地釋放沖壓過程中的彈性力,如此一來則會大大降低其震動性,并在實現振動控制時

         

        由于某些固定因素所造成的振動是無法進行有效控制的,出現這種現象可以選擇降低傳動機構的不平衡慣性力,進而更好地實現對震動的控制作用。

        機構的動平衡可以劃分為綜合平衡、整體平衡和部分平衡,由于主傳動機構滑塊移動副的存在

        很多時候振擺力矩不能夠很好地平衡

         

        因此要想保證其穩定性就應不斷地提高其質量的配置,這種方式也必然會提高機構的復雜性,降低其使用的時間

         

        因此,通過優化動平衡來減輕激振力有著非常顯著的效果,但值得注意的是在降低的過程中應做好優化平衡工作,盡量降低激振力以及激振力矩。

         

        為了降低數學模型的難度,應做好優化假設工作:

        1)假定原動件在運行的過程中始終處于一種勻速轉動的狀態;

        2)將主傳動的所有構造均處于一種剛性狀態,并且保證質心同連桿連接點都處于一種連線重合的狀態;

        3)構件與構件間之間不用詳細地計算出間隙的距離;

        4)不用刻意關注啟停機和沖壓作用下導致機身出現振動現象;

        5)不必過度極段運動構件出現的重力。

         

        數學模型

        設計變量

         

        機構在展開實踐的過程中,應完全確認后機構的形式,才能進行優化動平衡的工作,其簡化模型也會決定主傳動機構的實際質量和運動構件的質量等

         

        但在假設的過程中質心同連桿的連接點明顯重合

         

        對此,應通過不同的運動構件質量及距離來當作其設計的實際變量。

         

        目標函數

         

        通過上述分析我們可以看出,激振力同激振力矩在機架帶動下進而更好地作用于機身之中,進而能夠更好地實現對整機的振動的調整工作

         

        要想改變整機自帶的振動性能,在進行動平衡優化時,最直接的方法就是減輕激振力和激振力矩,這樣就能改變其振動性能。

         

        優化結果對比分析

         

        從圖 1 我們不難看出,一些原始的結構設計方法在開展動平衡優化時,其質量合理均勻地分布能夠更好地實現對激振力的調整工作

         

        整機激振力(水平方向內)FX 最大值下降了近 20 %,周期絕對值下降了近 22 %;激振力(豎直方向)FY 最大值下降了 2 %,每周期絕對值下降了 3 %。

         

        從優化后的最終結果我們不難看出,開展動平衡優化能夠最大限度地減輕激振力和激振力矩,還可以降低不平衡慣性力而引發的振動效應。

         

        結語

        綜上所述,要想提高設備的使用時間,就應避免高速精沖機所帶來的劇烈振動,其大幅度的振動性能不利于提高加工的精度

         

        因此,要想發現機械式高速精沖機出現振動的重要因素,應做好平衡優化的工作。

         

        該文針對 3 200 kN 機械式高速精沖機,對其主傳動系統展開了運動學分析以及靜態動力學分析

         

        得出了激振力和激振力矩會因時間等因素的改變而導致最終結果的改變的結論,要想避免結果出現改變就應不斷提高主傳動機構的質量,進而抑制整機出現振動現象。

         

        優化后的激振力值也有了顯著地降低,并且,還可以對初始激振力矩合理有效地控制,提高了因不平衡慣性力所導致的振動現象。

         

        參考文獻

        [1] 曾梁彬,孫宇,彭斌彬 . 基于動態響應的高速壓力機綜合平衡優化 [J]. 中國機械工程,2010,21(18) :2143-2148.

        [2] 李燁健,孫宇,胡峰峰,等 . 高速機械壓力機綜合動平衡優化研究 [J]. 華中科技大學學報 : 自然科學版,2016,44(6) :24-28.

        [3] 程濤,劉艷雄,華林 . 超聲波振動輔助精沖成形工藝研究[J]. 鍛壓技術,2016,41(4):25-35.

        [4] 華林,胡亞明,宋燕利,等 . 精沖技術與裝備 [M]. 武漢 :武漢理工大學出版社,2015.

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